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分析內冷鐵工藝在精密鑄造中的應用

作者: admin發(fā)布時(shí)間: 2019-10-16點(diǎn)擊次數: 883

合理使用冒口、冷鐵等工藝措施,可有效防止縮孔、縮松等鑄造缺陷。對于熔模精密鑄造,由于模殼失蠟后再經(jīng)高溫(950℃~1 050℃)焙燒,而且模殼也在高溫下澆注,這樣冷鐵經(jīng)高溫加熱后:一是冷鐵吸收熱量的能力大大減弱,失去對熱節的激冷作用;二是冷鐵極易氧化,易使鑄件產(chǎn)生反應性氣孔及氧化夾雜物。另外,冷鐵在制殼時(shí)無(wú)法固定,使得冷鐵在熔模精密鑄造中的應用受到了限制。

在長(cháng)期的熔模精密鑄造實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常會(huì )碰到一些不得不使用冷鐵來(lái)解決鑄造缺陷的問(wèn)題,在使用過(guò)程中,積累了一些經(jīng)驗,取得了很好的效益,滿(mǎn)足了客戶(hù)對產(chǎn)品的需求。下面我們就來(lái)談?wù)劺滂F在熔模精密鑄造中的運用。

1 有效消除孤立熱節,防止鑄件產(chǎn)生縮孔縮松缺陷,材質(zhì)為CF8M。該鑄件o40 mm處為孤立熱節,澆注的試樣該處有縮松缺陷。經(jīng)與需方客戶(hù)協(xié)商能否在此位置開(kāi)孔,以減小熱節,但未達成一致意見(jiàn)。在這種情況下,曾試過(guò)在熱節處設置暗冒口,但澆注系統過(guò)于復雜;也試過(guò)設置外冷鐵,即在o40 mm的凸臺外面(蠟模)焊接1塊冷鐵,以上效果均不理想。后來(lái)由于外購的不銹鋼廢料中有o10 mm的不銹鋼圓棒,于是就嘗試使用內冷鐵。使用內冷鐵澆注的鑄件,經(jīng)解剖試樣,x光探傷,給客戶(hù)交樣,均未發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題。于是開(kāi)始批量生產(chǎn),客戶(hù)加工后也未有異議。這種內冷鐵在模殼焙燒后插入,而不是在蠟模制作時(shí)放人,從而避免了內冷鐵生銹、高溫氧化而與鋼液發(fā)生化學(xué)反應。同時(shí)也能起到冷鐵的激冷作用。

2 防止厚大件蠟模變形及鑄件產(chǎn)生縮孔縮松缺陷對于厚大件壓制蠟模時(shí),由于蠟模冷卻很慢,有時(shí)需在壓型內冷卻凝固1h多,不但生產(chǎn)效率低,而且蠟模極易變形。在制殼過(guò)程中,因工人操作過(guò)程來(lái)回搬動(dòng),也容易變形或損傷,采取類(lèi)似砂型鑄造的芯骨工藝,既能有效防止變形,又可避免縮孔縮松缺陷。最重要韻是蠟模以及制殼時(shí)轉軸的直線(xiàn)度幾乎沒(méi)有變化。澆注出鑄件,切割兩端冷鐵芯頭,電焊磨光后經(jīng)檢驗軸線(xiàn)方向沒(méi)有彎曲,也無(wú)縮孔縮松缺陷。并且出品率得以提高。

雖然冷鐵在失蠟時(shí)和模殼焙燒時(shí)被氧化,在澆注時(shí)與鋼液發(fā)生了化學(xué)反應,使得鑄件產(chǎn)生反應性氣孔,但由于有足夠的加工余量(單邊15 ram),即就有氣孔產(chǎn)生,也被加工去除了。

3 防止厚大平面或板狀件的鼓包缺轉向輪轂蠟模,該產(chǎn)品重280kg,材質(zhì)為ZG270—500,壁厚為60 mm。由于澆注時(shí)鋼液的浮力會(huì )使上平面模殼上移,造成上平面鼓包及縮孔缺陷。在蠟模制作時(shí),預先做出12mm的孔,再安裝若干根M12的螺絲后用蠟液補平。這樣在澆注時(shí),模殼的上下兩個(gè)面就會(huì )受到一定的拉力。另外,熔模精密鑄造時(shí)因有高出平面的螺絲并沒(méi)有,也便于在模殼制作時(shí)外面用鋼筋捆綁,方便使用起吊設備,再在澆注時(shí)配以適當的壓鐵,清理后露出的螺桿,電焊補平磨光。在試制時(shí),做了六件產(chǎn)品,經(jīng)加工后檢驗合格。

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